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 フライス盤の魔改造 駆動系 Remodeling the milling machine to belt drive.
鉄道模型界では、比較的評判の良いフライス盤 FM80E(A) ですが、
ギヤ駆動のため、最高速で回すと、すさまじい音がします。

なので夜間は、とても作業できるものではありません。
低速時も、ひどく賑やかで、ワークへのかすかな刃当たり音で加工原点を割り出す事も難しい。

そのためか、海外にはベルト駆動に改造する、怪しげなキットも存在したようですが、
ここでは、こまごま設計計算を行いながら、魔改造を図ることに・・・
個々にパーツを購入すれば、かなり割安で済みますし・・・

ところで、最近は会社でも、計算ができず、勘で設計する人が増殖中で困ります。
有名大学の大学院出の人でも、簡単な積分ができなかったりします。
昔は、数学や計算をおろそかにした設計をすると、上長からこっぴどく怒られたものでした。
ましてや、数学的センスに溢れた技術者にお目にかかる事も無くなり、
日本の将来が案じられる事態です・・・
最近、大企業でも多く見られるプロジェクトの失敗、崩壊・・・その根底には、
数学力の不足が潜んでいる場合が多いように思われます。

数学のできない技術者というものは、工芸家か芸術家かもしれないが、真の技術者ではない。
H.C.T.ダウディング

ベースプレートの部分組立図です。
機体差もありうるので、あくまで参考程度に見て下さい。
オリジナル機は、モーターと主軸の減速比が、Lo:1/4と Hi:1/2の2速で、
作例でも当初、交換できるように、両方のプーリーを考えていましたが、
OJゲージの工作には1/2の減速比だけで十分のようです。
また、別項の自作制御回路を使用した場合、低速回転時に、比較的トルクの粘りがあるので、
なおのこと、2速にする必要性は感じられませんでした。

購入品は以下の通りで、廉価で済みました。

大プーリー(K30XL037BF・片山チエン・30歯)¥979-
小プーリー (K15XL037CF・片山チエン・15歯)¥629-
タイミングベルト(100XL031U・三ツ星ベルト・幅7.9mm・周長254mm)¥589-
タイミングベルト(100XL037U・三ツ星ベルト・幅9.5mm・周長254mm)¥679-
タイミングベルトは幅の異なる2種類を準備しました。

上記のタイミングベルトを使用したとき、プーリーの軸間距離は、68.8mmとなります。
またさらに、後述の軸間調整機構を設け、微調整に対処します。

追記:上記のベルト・プーリーの組み合わせは、別項のように
後日インボリュート歯型のものに変更しました。

2019/11/16
ベースプレートは手持ちの材料に、たまたま t8 A5054 快削アルミが在ったので・・・
バンドソーで切り出しているところ・・・

2019/11/16
バンドソーで切り出した端面は、改造前のフライス盤で仕上げます・・・
フライスの制御回路は調子が悪かったので、既に自作品に交換しています。

2019/11/16
ロータリーテーブルにセットし、これから角を丸めるところ・・・

φ50 の穴を開ける。
先に開けた取付け穴を利用し、ロータリーテーブル上に固定して、
ゆっくり回転させながら、溝を掘っていきます・・・

ギヤを抜き取る・・・
写真のように、ギヤ・プーラーを使いましたが、
固く嵌っているわけではなかったので、
無くても何とかなったようです。
これで、しばらくフライス盤は使えなくなります・・・

工作機械で、それ自身を作る事になるため、手順をよく考えないと、
加工手段を失ってしまうのは、注意すべきところでもあり、面白さをも感じるところ・・・

この後、変形六角形のギヤボックスを外します。

2019/11/23
加工したベースプレートを取り付けます・・・
黒い押さえ板は元の部材の流用。

2019/11/23
大プーリーに開いている穴径の拡大・・・
旋盤の中ぐりバイトで、φ20+0.02ぐらいに仕上げました。

中ぐり作業は、バイトのオーバーハング量が大きく、精度が低下しがちなため、
横送り台の首振り運動や蛇行動は、できるだけ避けなければなりません。

この後、プーリーにM4セットビスを取り付ける加工を行います。

小プーリー穴径の拡大。
やはり旋盤で φ8+0.02ぐらいに仕上げました。
φ4.5 に入る、小径用中ぐりバイトを用いています。

この作業をボール盤とドリルで行うと、穴径が正確に出ませんし、
加工面も綺麗に仕上がりません。
さらには穴の垂直度も不正確になる事があります・・・
プーリー穴の精度が悪かったり大きすぎると、
回転中にプーリーががたついたりして騒音の原因になります。

こちらも、プーリーにM4セットビスを取り付ける加工を行います。

M4セットビス先端はモーター軸のキー溝に嵌り込む様、旋盤で細く削りました。
M4セットビスは、もう一本90°の位置に追加します。
さらに調整完了後、緩み防止のため、プーリー・モーター軸、
ロックタイト高強度で固定してしまいます。
セットビス2本はロックタイト中強度で固定します。

運転中、これらが緩むとかなりやっかいな事態になりますので・・・
写真では、荒れたモーター軸に、その苦労の痕跡が表れています。

2019/11/23
モーターを取り付けるスペーサー3個。H=36 φ20 のアルミ(A5052)円柱です。
これも旋盤で丸棒から挽きました。
スペーサー下側は右端のように、センターにタップを立てますが、(上下逆さまに置いてあります)
上側モーター側は、センターから5mm偏芯させた位置に M5 タップを立てます・・・

写真は、大プーリーには未だフランジを取り付けていない状態です。
フランジはプーリーの説明書に従い、しっかりカシメます。
ロックタイトも併用すると良いです。

2019/11/23
プーリーを取り付け、タイミングベルトを掛けます。
先ず、主軸から遠い方のスペーサー上下の、取付けボルトをゆるく締めます。

次いで、ベルトのテンションが適切になるよう、パイプレンチでスペーサを廻します。
スペーサのタップ位置が偏芯しているので、
モーターが少し移動してベルトにテンションがかかります。
その状態でボルトを締めて固定。
残りのスペーサーも廻して穴位置を合致させ、ボルトを締めて終了。

ベルトの適正なテンションはベルト幅に依存し、
ベルト幅7.9mmの方は軸荷重で、25.1~37N (2.6~3.7kgf)
幅9.5mmの方は 33.6~46.4N(3.4~4.7kgf)ですが、実際には大体で構わない様です。
張りが弱すぎると過負荷時にベルトがプーリーに乗り上げます。
強すぎるとベルトの寿命が短くなり、消費電流も増えます。プーリーも過熱気味となります。
暫く使用した結果では、ベルトテンションは、かなり弱めが具合が良いようです。

ベルトのテンションの測定は、ベルトに程々の押圧を掛け、
その時のたわみ量から計算することができます。

タイミングベルト幅は、制御回路に、過負荷・過電流シャットダウン機構が在る場合は、
大して過負荷が掛からないので、幅7.9mmで十分です。
そうでない場合は、幅9.5mmを使用します。
幅9.5mmの場合は、騒音が若干大きいのと、アイドリング時の消費電流が若干増えます。

オリジナル機のプルロッドのエンドキャップ(赤矢印)を、そのまま利用したく、
さらにプーリーガードを兼用させる目的もあって、
元の天板の一部を加工して、取り付けました。
エンドキャップを使用しない時に、一時、立て掛けておくスタッド(橙矢印)も付けました。

Z軸方向のDROのため、ベースプレートに厚板の金物(緑矢印)を取り付けています。
1/100mm を安定に計測したいので、取り付けベースの十分な剛性が必要だからです。

ベースプレートにはモーターへの中継端子も取り付けました。
安全のため、モーターからのFG線(緑色)は、一旦ベースプレートに落とし、
それから制御ボックス側へ配線する必要があります。

すぐ真下は金属の切子が飛び散る環境のため、
圧着端子の金属部は、絶縁のためのカプトンテープ(茶色)で覆って万全を期しました。

2020/01/20
モーターから100Hzの唸り音が若干しますが、相手が真鍮なら、
低速でエンドミルが、シャカシャカ削る工作が楽しめます。
元が、ジャー・・・ギャーという、騒々しい機械だったとは想像できません。

同型のマシンバイス2台の内、微妙に背の高い方を、低い方に揃える為に削ったところ・・・
ヒュイーンといった感じで大してうるさくもないので、
相手が鋼の時でも、周りに気兼ねなく最高速で回せます・・・

自作した制御回路に加えて、
デジタルノギスを使ったDROも3軸に装備しました。
魔改造の終わった旋盤と併せて記念撮影・・・

制御系と駆動系は???・・・なフライス盤ですが、
モーターの回転そのものは静かで強力、滑らかで、
フライス主軸ベアリングも良いものが入っていました。
XYステージの出来は、さすがに評判の良い機械のことはあります。
しかし、これらは、国内で検品・再調整された機械だからかもしれません。

お願い:同様な改造を行う場合は、必ず、ご自身で、ご自身の責任において行ってください。
メーカー等に、本項と同様な改造を強要するような事は、絶対に止めてください。
そもそもメーカーは、保証などの観点から、そのような依頼を受けることができませんし、
メーカーに多大な迷惑を掛けることになります。


2024/02/16
フライス盤のモーターですが、
長期間の酷使により、巻線が断線しかかっているようで、
時々、ゴリゴリと異音・騒音がするようになり、交換を考えていました。

左は不調のモーターを分解したもので、定格300W 4000rpm。
右は、550W 6000rpm 旋盤用と称する交換用モーター。中華製・・・

交換にあたっては、元のモーターのベースプレート(右矢印→)を再利用しました。
これに、追加工して、交換用モーターに移植・・・


・・・移植したベースプレート。
通風口、モーター取付穴などを開けました。
モーターシャフト径も大きくなったので、
それに伴いプーリー穴径も Φ8 から Φ10 に拡大。

通風口はもう少し大きくしたかったのですが、
ベースプレートの強度が損なわれそうなので、この程度で止めときました。
放熱不足になるようであれば、別途考えます・・・


・・・交換後、定位置に取り付けた様子。
アース線が電源線と別途なので、少々鬱陶しいです。


他、全景・・・
結果は、出力が大きくなったため、起動電流が大きいようで、
リミッター設定電流 1.5A 以上に設定しないと、
(自作)制御回路のリミッターが作動してしまいます。

そのほか、制御回路と少々マッチングが良くないのか、
原点出しなど超低速回転時に、ビーッビーッとハンチングを起こすことがあり、
少々安定しませんでしたが、駆動ベルトのテンションを高めにし、
回転に少し負荷が掛かるようにしたところ、解消しました。


あと、高速回転時にキュルキュルと煩さかったので、
カーボンブラシを一旦取り外し、取付方向を反転させたところ、これも直りました。
今では、ヒュイィーンといった感じで快適に作業してます。

この頁のURL   http://musikfest.ran-maru.net/OJQ022.html

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